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    臥式離心機在煤礦中的用途

    發布時間: 2014-04-03 09:37:31  |   次瀏覽

    國華科技創始的適用于以重介質旋流器為固液分離設備分選技術的煉焦煤選煤廠的精煤泥兩段脫水收回流程見圖2。精煤磁選機尾礦由煤泥弧形篩分級、其篩下水由浮選作業處置,篩上粗精煤泥與浮選泡沫一同送至沉降過濾式離心機脫水收回以0.045mm為主的粒級,離心液所帶著的<0.045mm的細精煤泥由壓濾機脫水收回,離心機的過濾液回來匯入其入料之中。?
    入料粒度組成對沉降過濾式離心脫水機的技術目標有很大影響,國內外設備制造廠家均以為入猜中<0.045mm粒級產率要<40%,不然不光使離心液、過濾液濃度增大,并且致使脫水產品水分過高,呈泥漿狀,常常阻塞離心機排料口,致使無法正常運行。為此將煤泥弧形篩篩上的粗精煤泥直接摻入浮選泡沫中。這種做法有兩個好處:①LWZ型離心機入料摻粗后,粒度組成得以改進,由表2可知<0.045mm的細泥產率為24.99%,為離心機正常作業發明了杰出的技術條件;②免除了本來專用于粗精煤泥脫水的離心機,簡化了技術環節,節省了出資。?

    ①脫水產品水分低為15.24%,它的液體稠濁率僅為5.39%,即占入料94.61%的液體已隨離心液排出。?
    ②在離心機入猜中>0.045mm粒級產率為75.01%的條件下,固體收回率達86.91%,這樣的目標從技術上講是適當滿足的了。?
    ③選煤廠脫水設備屬固、液別離機械領域,根據有關的行業標準,其技術作用可從兩個方面進行評定,一是脫水產品固體收回率,二是脫水產品的液體稠濁率,二者歸納目標便是脫水功率,本次測定的脫


    ?7?
    水功率為81.52%,如實地反映出該設備以脫水收回>0.045mm粒級為主的精煤泥的杰出的技術作用。?
    4.2?收回粒度?
    LWZ型離心機能有效地收回多大的粒度,亦是大家所重視的要點。由于過濾液是循環物料,所以該離心機的排出實際上只有脫水產品和離心液。按此核算各粒級的分配率見表5和圖3。由圖3可知,在分配率為50%時別離粒度為0.019mm,也就是說該粒徑的煤泥分配到脫水產品或離心液中的概率均為50%。據核算>0.045mm粒級和<0.045mm粒級分配到脫水產品的概率各自為97.20%和49.19%。這表明>0.045mm粒級僅有2.80%的概率,<0.045mm粒級為50.81%的概率由離心液帶著至精煤壓濾機予以脫水收回。

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